中石化(河南)炼油化工有限公司
纸质出版:2025
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刘健, 张锋. 乙烯装置裂解炉炉管结焦原因分析及对策[J]. 中外能源, 2025,30(11):89-94.
刘健, 张锋. 乙烯装置裂解炉炉管结焦原因分析及对策[J]. 2025, 30(11): 89-94.
刘健, 张锋. 乙烯装置裂解炉炉管结焦原因分析及对策[J]. 中外能源, 2025,30(11):89-94. DOI:
刘健, 张锋. 乙烯装置裂解炉炉管结焦原因分析及对策[J]. 2025, 30(11): 89-94. DOI:
裂解炉是乙烯装置核心设备,炉管结焦会导致传热效率下降、压力降增加、炉管寿命缩短及乙烯质量降低,严重影响装置运行。炉管结焦受多种因素影响:原料方面,高芳烃、烯烃含量会加速结焦,且原料“分层”使罐底重组分富集,加剧结焦;工艺上,裂解温度过高、烃分压过大、停留时间过长,会加快二次反应,促进焦层形成;炉管材质的催化作用及结构缺陷,会影响流体流动与传热,助推结焦;操作波动与设备泄漏,也会破坏反应平衡,增加结焦风险。解决炉管结焦问题需要多管齐下:原料优化,控制芳烃、烯烃含量,通过加氢精制减少结焦前驱体;工艺优化,精准控制温度、烃分压与停留时间,保持平稳操作;改进炉管,采用抗结焦材料或优化炉管结构;添加结焦抑制剂,同时加强设备定期检查与泄漏修复。某1Mt/a乙烯装置实施上述措施后,有效解决了结焦问题,保障了装置长周期稳定运行,裂解炉运行周期从45天延长至80~90天,乙烯产量提高8%,清焦次数减少。
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